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維修服務(wù)項(xiàng)目FANUC發(fā)那科法蘭克數(shù)控車(chē)床伺服電機(jī)維修 進(jìn)水進(jìn)油修理保養(yǎng)
發(fā)布者:變頻器維修部 來(lái)源:上海仰光電子工程部 發(fā)布時(shí)間:2021-1-13

發(fā)那科數(shù)控車(chē)床伺服電機(jī)維修報(bào)警故障:
1 CNC數(shù)控機(jī)床不能起動(dòng)
1.1故障現(xiàn)象
一臺(tái)上海第三車(chē)床廠sl一296A型數(shù)控車(chē)床,工作臺(tái)加工過(guò)程中出現(xiàn)CRT無(wú)顯示(俗稱(chēng)黑屏),當(dāng)重新按車(chē)床NC起動(dòng)按鈕,數(shù)控機(jī)床也不能恢復(fù)正常,各項(xiàng)加工功能均無(wú)。據(jù)操作者講,幾天前偶而出現(xiàn)同樣故障,但能重新啟動(dòng)且工作如常。
1. 2故障檢測(cè)與分析處理
根據(jù)圖1電氣原理,首先檢測(cè)數(shù)控系統(tǒng)的FANUC-0T—MATE—E2電源單元,控制單元的MTEE2ADC一與CRT/MDI部件,采用先易后難方法:
a.先查看-SB1,-SB2啟動(dòng)與停止按鈕無(wú)損壞,觸點(diǎn)良好。
b.再查看J37,J27,J38,等多頭線電纜與叉頭無(wú)松動(dòng)等異,F(xiàn)象。
c.當(dāng)檢測(cè)到CRT/MDI單元時(shí)發(fā)現(xiàn)+24 V供電沒(méi)有到位。而電源單元的LED綠燈已亮,證明AC輸入正常,并實(shí)測(cè)出該輸出電壓勻在正常范圍之內(nèi).這說(shuō)明電源單元本身良好。
d.經(jīng)檢測(cè)后分析:可能電源與CNC系統(tǒng)啟動(dòng)電路有故障,按此思路,仔細(xì)檢查NC電路,懷疑是0N、0FF、COM三條信號(hào)線在機(jī)床中經(jīng)多節(jié)插頭插座串聯(lián)導(dǎo)致的故障,為快速證明判斷證確與否,采用“信號(hào)短路法”,將電路圖中CP3處的ON、0FF、COM信號(hào)在插座XP/S54(1)、XP/S54(2)、XP/S54(3)的三個(gè)插孔內(nèi),進(jìn)行短路處理后,合上機(jī)床總電源,這時(shí)NC立即啟動(dòng)。CRT/MDI面板顯示正常,經(jīng)試車(chē)機(jī)床的各項(xiàng)加工功能運(yùn)轉(zhuǎn)正常;也無(wú)其他異常報(bào)警。隨后進(jìn)一步處理;實(shí)測(cè)經(jīng)校線(俗稱(chēng)叫線),發(fā)現(xiàn)故障點(diǎn)是在XP/S62(2)的插頭處,電信號(hào)線脫焊所造成CNC程序啟動(dòng)后數(shù)控系統(tǒng)不能復(fù)位,經(jīng)焊接處理后故障徹底排除;故障檢修完畢。
發(fā)那科數(shù)控車(chē)床主軸電機(jī)常見(jiàn)故障維修:
2主軸電機(jī)過(guò)熱故障
2.1故障現(xiàn)象
一臺(tái)s1-296A數(shù)控車(chē)床在加工運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)生“啃刀”現(xiàn)象并造成刀具損壞。 2.2故障檢測(cè)與分析處理
a.用手動(dòng)JVC慢跑模式將車(chē)床X,Z軸調(diào)至原點(diǎn),重新啟動(dòng)加工程序,進(jìn)行試車(chē),當(dāng)工作臺(tái)快速進(jìn)給到加工位置時(shí)主軸仍不轉(zhuǎn),至此確診為交流變頻主軸電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)存在故障。
b.根據(jù)圖2分析主軸電機(jī)是由FR-SF-2-15K交流變頻器控制轉(zhuǎn)速的(因機(jī)床廠家不提供交流變頻器內(nèi)部圖紙)故采用“數(shù)學(xué)模糊檢修法”,視交流變頻器內(nèi)部為‘黑匣子”只需檢查其外部各功能接口狀態(tài)即可判斷。
c.首先察看交流變頻器控制系統(tǒng)的LED報(bào)警顯示內(nèi)容。
d.為區(qū)分是過(guò)熱(指電動(dòng)機(jī)本身過(guò)熱)還是過(guò)載(指電動(dòng)機(jī)所帶負(fù)載過(guò)重,轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)沉)保護(hù),當(dāng)時(shí)憑經(jīng)驗(yàn)手摸電動(dòng)機(jī)外殼已經(jīng)很燙,用大風(fēng)扇進(jìn)行強(qiáng)制冷卻一段時(shí)間后,電動(dòng)機(jī)熱度下降。重新試車(chē),主軸電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)正常;至此判斷該例為典型的電動(dòng)機(jī)過(guò)熱故障。拆卸該主軸電機(jī),仔細(xì)檢查后發(fā)現(xiàn)是獨(dú)立散熱風(fēng)扇電機(jī)軸承損壞,散熱不良,引起主軸電機(jī)過(guò)熱報(bào)警,導(dǎo)致數(shù)控車(chē)床主軸在加工運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)突然停止轉(zhuǎn)動(dòng),發(fā)生“啃刀”故障。
e.更換獨(dú)立散熱風(fēng)扇電機(jī)后,S1—296A數(shù)控車(chē)床加工運(yùn)轉(zhuǎn)正常,故障排除。
3主軸電機(jī)不轉(zhuǎn)故障
3.1 故障現(xiàn)象 一臺(tái)S1-296A數(shù)控機(jī)床,早班生產(chǎn)一開(kāi)機(jī),出現(xiàn)主軸電機(jī)不轉(zhuǎn),主軸變頻系統(tǒng)LED也顯示報(bào)警,但主軸電機(jī)外殼不熱,數(shù)控系統(tǒng)的其它功能正常。
3.2故障檢測(cè)與分析處理
a.用手動(dòng)及JVC慢跑模式將工作臺(tái)調(diào)至原位,重新啟動(dòng)車(chē)床使其故障再現(xiàn),以便來(lái)確認(rèn)其故障的真實(shí)性,結(jié)果證實(shí)故障如初。 b.用手摸主軸電機(jī)外殼溫度不高,根據(jù)主軸電機(jī)沒(méi)有溫升,從而排除是機(jī)械負(fù)載過(guò)重引起故障。 c.檢測(cè)變頻器與數(shù)控系統(tǒng)內(nèi)置PLC的有關(guān)控制接口如圖2所示;先測(cè)得+24,ALM一組控制信號(hào)已到位沒(méi)問(wèn)題,懷疑主軸電機(jī)內(nèi)置過(guò)載控制信號(hào)沒(méi)有送至變頻器接口,當(dāng)檢測(cè)到已拆下的OHS1,OHS2一組控制信號(hào)線沒(méi)問(wèn)題,而檢測(cè)過(guò)熱器件那側(cè)OHS1,OHS2信號(hào)時(shí),該器件的閉點(diǎn)沒(méi)有閉合,證明內(nèi)置的過(guò)熱器件已經(jīng)損壞。因沒(méi)有備件,小心拆下過(guò)熱器件,精心地修磨觸點(diǎn),試車(chē)生產(chǎn)加工正常,故障排除。
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