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維修服務項目安川MOTOMAN伺服SGMAH-A5BAA41驅(qū)動器過壓故障及維修
發(fā)布者:電機 來源:上海仰光科技有限公司 發(fā)布時間:2021-3-4

安川MOTOMAN伺服驅(qū)動器故障維修案例總結(jié)
1、電機在一個方向上比另一個方向跑得快;
(1) 故障原因:無刷電機的相位搞錯。
處理方法:檢測或查出正確的相位。
(2) 故障原因:在不用于測試時,測試/偏差開關(guān)打在測試位置。
機器人驅(qū)動器維修處理方法:將測試/偏差開關(guān)打在偏差位置。
(3) 故障原因:偏差電位器位置不正確。
安川驅(qū)動器維修處理方法:重新設定。
2、電機失速; 安川伺服驅(qū)動器維修方案
(1) 故障原因:速度反饋的極性搞錯。
處理方法:可以嘗試以下方法。
a.如果可能,將位置反饋極性開關(guān)打到另一位置。(某些驅(qū)動器上可以
b.如使用測速機,將驅(qū)動器上的TACH+和TACH-對調(diào)接入。
c.如使用編碼器,將驅(qū)動器上的ENC A和ENC B對調(diào)接入。
d.如在HALL速度模式下,將驅(qū)動器上的HALL-1和HALL-3對調(diào),再將Motor-A和Motor-B對調(diào)接好。
(2) 故障原因:編碼器速度反饋時,編碼器電源失電。
處理方法:檢查連接5V編碼器電源。確保該電源能提供足夠的電流。如使用外部電源,確保該電壓是對驅(qū)動器信號地的。
3、示波器檢查驅(qū)動器的電流監(jiān)控輸出端時,發(fā)現(xiàn)它全為噪聲,無法讀出;
故障原因:電流監(jiān)控輸出端沒有與交流電源相隔離(變壓器)。
處理方法:可以用直流電壓表檢測觀察。
安川驅(qū)動器維修模塊直流過壓-故障現(xiàn)象:變頻器在停機降速過程中,多次出現(xiàn)模塊直流過壓故障,導致將用戶高壓開關(guān)跳掉。用戶母線電壓過高,6KV電源實際母線達6.3KV以上,10KV電源實際母線達10.3KV以上,母線電壓加到變頻器上時模塊輸入電壓過高,模塊報直流母線過壓。變頻器在啟動過程中,安川伺服驅(qū)動器維修大約到運行到4HZ左右,變頻器直流母線過壓。
故障原因:變頻器在停機過程由于降速時間太快,使得電機處于發(fā)電機狀態(tài),電機回饋能量到模塊的直流母線產(chǎn)生泵升電壓,從而使直流母線電壓過高。由于現(xiàn)場變壓器出廠標準接線是10KV和6KV,母線電壓如果超過10.3KV或6.3KV,就會使變壓器輸出電壓過高,從而使模塊的母線電壓升高造成過壓。安川伺服驅(qū)動器維修同一位置的不同相模塊光纖接反(比如A4與B4光纖接反),造成其相電壓輸出過壓。
解決方法:
將上降速時間和下降速時間適當?shù)难娱L。
將模塊內(nèi)過壓保護點提高,現(xiàn)在全部是1150V。
用戶電壓達到10.3KV(6KV)以上將變壓器短接端改為10.5KV(6.3KV)。安川伺服驅(qū)動器維修檢查光纖是否插接錯誤,把接錯的光纖改正過來。
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